——電解后續(xù)技改工程側(cè)記
電解后續(xù)技改工程,是在電解30臺槽的焙燒啟動成功后,,公司為了節(jié)約資金,,要求電解分廠在不影響各項(xiàng)生產(chǎn)活動正常進(jìn)行的情況下,要完成槽上設(shè)備安裝,、陽極導(dǎo)桿焊接,、設(shè)備驗(yàn)收等一系列后續(xù)技改工作。當(dāng)技改任務(wù)下達(dá)后,,電解分廠馬上組建了技改指揮部,,展開一場緊張而有序的技改會戰(zhàn),。
電解槽上設(shè)備制作安裝是本次技改工作量最大的項(xiàng)目之一。有近萬米管道需制作,、布管,、安裝;有300臺打殼和下料機(jī)需安裝調(diào)試,;有150多臺減速和提升機(jī)需清洗加油,。由于工期緊、任務(wù)重,,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人王福發(fā),、吳丁發(fā)、王國琳,、沈明宏等工程技術(shù)人員,,白天與工人一起在槽上摸爬滾打,晚上認(rèn)真閱圖,,解決安裝中出現(xiàn)的技術(shù)問題,。劉福成、鄭斌兩位班長則帶領(lǐng)一班兄弟奮戰(zhàn)在一線,。在施工中,,他們大膽創(chuàng)新,把進(jìn)氣管道分別改成出鋁打殼,,加料氣缸提升,、加料打殼、定容氣缸下料,、定容氣缸提升和加料反吹5路11管進(jìn)氣,,解決以往七冶安裝存在的下料反吹氣壓太大,氧化鋁飛揚(yáng)的技術(shù)問題,。并將槽上集中施工改成地面分散加工,、槽上總體安裝,解決槽上空間太小,,窩工,、待工、不安全的問題,。打殼氣缸和定容下料器是安裝在H梁腹部深處,,緊固螺桿時經(jīng)常出現(xiàn)螺桿跟著轉(zhuǎn),而另一端螺桿無法用扳手固定,,不僅費(fèi)時費(fèi)力,,而且會導(dǎo)致氣缸無法固定緊,打殼時無法承受強(qiáng)大的沖擊,,損壞氣缸,。針對這一情況,,他們想出一個好辦法,把每根M16的螺桿頭上焊接一根Φ10*30的圓鋼,,一旦螺桿緊固旋轉(zhuǎn)時,,就牢牢的卡在H梁上。就這樣,,他們連續(xù)工作一個月未休息一天,,有的人白班連著小夜、有的人生病還在堅(jiān)持,、有的人新婚蜜月僅度三天,,有的人把生命垂危的父親交給兄弟照料……
連接片焊接是一項(xiàng)半隱蔽工程,工程質(zhì)量關(guān)系到今后電解槽各項(xiàng)指標(biāo)的大事,。每組由23片6毫米厚,、長90毫米和寬度不等的鋼板與爆炸塊和陰極棒焊接而成,,連接片位于地溝蓋板之下,,本次技改共有1920組、44160片需要焊接,。此項(xiàng)工程由七冶完成,。開始焊接時,七冶有關(guān)人員對連接片焊接質(zhì)量并沒有給予足夠的重視,,如不及時糾正,,不僅將造成大量返工,影響工程進(jìn)度,,而且還會給日后電解生產(chǎn)埋下隱患,。連接片質(zhì)檢組在盧世忠的帶領(lǐng)下,組織3位新來的大學(xué)生在研究貴陽院資料的基礎(chǔ)上,,提出連接片焊接質(zhì)量的新要求,。質(zhì)檢組根據(jù)這些要求,不辭勞苦,,鉆進(jìn)母線縫隙,,打著手電對七冶焊接的連接片,一片一片的敲渣,、點(diǎn)數(shù),,一條焊縫一條焊縫的檢查。在跟蹤檢查中,,發(fā)現(xiàn)七冶焊接依然存在問題,,為了避免造成更大的質(zhì)量損失、他們要求七冶停工反省后再焊,。對第一臺槽(245#)焊接的28組不合格項(xiàng),,割掉重焊,。在后續(xù)的連接片焊接中,七冶不得不重視焊接質(zhì)量和加強(qiáng)自查自檢工作,,為后來的連接片焊接按時保質(zhì)完成奠定了基礎(chǔ),。
480組陽極導(dǎo)桿焊接,分廠有關(guān)技術(shù)人員和工人在七冶焊接的基礎(chǔ)上不斷創(chuàng)新,,把焊絲由原來的Φ4改成Φ3,,把導(dǎo)桿倒角由原來的45度改成30*60度,延長焊縫滲透到導(dǎo)桿心部的距離,,縮小每道焊縫增加焊縫條數(shù)等焊接工藝,,要求每個焊工打上自己的工號對所焊接質(zhì)量進(jìn)行承諾等辦法。從而使陽極導(dǎo)桿焊接質(zhì)量高于七冶焊接,。
短短一個月,,電解人圓滿地完成了任務(wù),這一切,,得益于分廠領(lǐng)導(dǎo)的精心組織,,專業(yè)技術(shù)人員的嚴(yán)格把關(guān),參戰(zhàn)工人的頑強(qiáng)拼搏,。一場漂亮的技改戰(zhàn)就此完美地劃上了句點(diǎn),。